纯度99.95%!丰乐香料肥东新厂合成三车间内,经过连续168小时的试生产,凉味剂WS-23首批产品成功下线。经检验,纯度超行业标准,高于老厂工艺水平,这一成果充分验证了新厂生产工艺和安全的可靠性。当前,试生产整体平稳,工艺达标,安全可控,为后续产品依次试生产开了个好头。
谋定后动,全方位筑牢基础防线
“工欲善其事,必先利其器。”丰乐香料自新厂建成后便开启了系统化的试生产筹备工作,成立试生产工作领导组和工作组,构建了覆盖制度建设、人员培训、设备调试、安全管控等多维度的试生产管理体系。截至试生产前,合成厂累计编制操作规程、管理文件58份,记录表单70份,天然厂制定新厂文件100余份。今年5月,公司组织开展了为期一个月的“全员技能提升月”活动,采取“理论+实操”双轨并行模式,通过设备流程图绘制、模拟操作、应急演练等形式提升培训实效。据统计,试生产前累计开展二、三级培训超过200课时,组织理论考试12场,实操考核8次,所有参考人员均通过严格考核。
设备调试与现场改造是另一项重点工程。公司在试生产前早早便开展了系统的设备调试,完成单机调试、仪表设备调试500余台次,联动试车2次,合成厂及运维部门采用三班倒模式,既检验了设备性能,又让团队提前适应了试生产节奏。在“百日安全攻坚”行动中,各部门累计排查出共118项问题,截至6月底整改率已超90%。
原料供应是试生产准备工作中重要一环,公司提前对接各类原料供应,完成易制毒、易制爆、剧毒化学品的网上备案,确保试生产合法合规。针对WS-23所需原辅料,制定了周密的运输计划,并做好应急预案,为试生产提供了原料保障。
在构建安全管理体系方面,安环部深入开展安健环体系重塑,新增69项安健环制度,并在试生产前宣贯到位。启动双重预防机制系统,通过人员定位卡、刷脸门禁、防爆通讯设备等科技手段,实现对生产区人员和车辆的精准管控,从源头降低安全隐患。
攻坚克难,精细管控试生产全过程
“百炼成钢,玉汝于成。”7月2日,随着第一桶原料投入反应釜,丰乐香料新厂试生产正式拉开帷幕。工厂实行“三班两运转”模式,各级管理人员24小时在岗。操作人员严格遵循工作流程,中控室与现场保持实时联动,确保每项参数变化得到及时响应。首周WS-23生产过程中,团队精准控制高温反应温度和时间,科学调配石油醚、液碱等辅料投加量,最终使产品含量稳定在99.5%以上,外观性状优良。
7月8日,公司召开首批投料试生产总结分析会,会议充分肯定了试生产取得的阶段性成果,要求全员保持归零心态、筑牢安全底线,持续强化跨部门协作机制,重点保障电汽仪表稳定运行,协同污水站及RTO厂家驻点技术指导,严格落实特种作业管控与安全巡查制度。要求精准调度原辅料供应与成品流转节奏,加密过程取样检测频次,确保质量指标全程受控。同步做好防暑降温后勤保障,配发清凉物资,保持团队战斗力,为后续发展提供有力支撑。
提质增效,在解决问题中持续提升
“行百里者半九十,致胜利者积跬步。”目前,首批WS-23纯度达到99.95%,水分含量≤0.05%,杂质总量<0.03%,各项指标创历史最优。面对设备故障、高温天气等多重挑战,各部门迎难而上、众志成城,展现出了卓越的专业素养和强大的执行力,期间累计处理设备异常15起,优化工艺流程8处,修订操作规程12项,形成了一套行之有效的应急响应机制,实现了“零事故、零伤害、零污染”的安全生产目标,各项环保指标达标排放,充分体现了企业绿色发展的责任担当。
尤为可贵的是试生产过程中发现的问题为后续改进提供了明确方向:硬件设施方面,部分设备需进行技术改造;管理流程方面,现有操作规程需结合实际操作进一步细化完善;人员培训方面,个别岗位操作技能需强化提升。针对这些问题,公司已建立健全“问题清单+整改台账”机制,实行“一问题一策”整改方案,明确责任部门、责任人和完成时限,确保各项改进措施落实到位。
再接再厉,稳步迈向全面达产最终目标
回望历程,从首釜原料精准投放到关键技术攻关研讨,从工艺参数优化调整到阶段性目标圆满达成,丰乐香料以336小时、三批产品的持续奋战交出了一份亮眼答卷,这每一步都凝聚着团队的智慧与汗水,这每一组数据都见证着企业转型升级的坚实足迹。下一步,公司将有序开启天然薄荷脑、薄荷素油、苹果脂、香兰醇丁醚等产品的试生产,同时不断优化生产工艺流程,持续提升自动化控制,强化安健环管理水平,为早日实现达产达效、推动企业高质量发展注入强劲动能。





